公司動(dòng)態(tài)
您提供行業(yè)新聞信息,帶您了解更多行業(yè)動(dòng)態(tài)從塑膠異型材制品的視角來看疚逝,引起尺寸變化的原因如下:
1.型腔內(nèi)壓力分布的改變會(huì)引起尺寸變化猜摹;
2.對于結(jié)晶型塑料,由于冷卻速率變化導(dǎo)致結(jié)晶度變化會(huì)引起尺寸變化誊爵;
3.產(chǎn)品后處理灿磁、環(huán)境溫度、濕度的改變也會(huì)引起尺寸變化匆救。
下面就型腔內(nèi)壓力分布的改變勺帜,引起尺寸變化的情況進(jìn)行分析討論。尺寸變化不同的表現(xiàn)赫裂,形成缺陷的原因會(huì)有所不同。
一寝话、缺陷現(xiàn)象:整體產(chǎn)品尺寸太薪袢肌;原因分析:型腔內(nèi)的塑料壓力太低尊勿。 解決思路:增加補(bǔ)縮壓力僧凤,達(dá)到合格產(chǎn)品所需要的型腔壓力。
二元扔、缺陷現(xiàn)象:整體產(chǎn)品尺寸太大躯保;原因分析:型腔內(nèi)的塑料壓力太高旋膳。解決思路:減小補(bǔ)縮壓力,達(dá)到合格產(chǎn)品所需要的型腔壓力途事。
三验懊、缺陷現(xiàn)象:制品澆口附近尺寸太小,其他位置尺寸正常尸变;原因分析:澆口附近壓力太低义图。主要是因?yàn)闈部跊]有凍結(jié)、塑料回流所致召烂。
解決思路:增加保壓時(shí)間碱工,或者根據(jù)導(dǎo)致澆口沒有凍結(jié)的其他原因(如塑料或模具溫度升高所致澆口沒有凍結(jié)),有針對性地調(diào)整工藝奏夫。
四怕篷、缺陷現(xiàn)象:制品澆口附近尺寸太大,其他位置尺寸正常艳杯;原因分析:澆口附近壓力太高憎唯。
解決思路:如果采用三階段成型工藝,改變補(bǔ)縮速率可以解決猛屋。檢查有效黏度(填充階段的注射壓力積分)食召,測量塑料溫度,并調(diào)整颗手。如果采用兩階段成型工藝付杰,改變填充速率、補(bǔ)縮速率和壓力叨连,可以解決蚓橡。
五、缺陷現(xiàn)象:制品尺寸來回波動(dòng)矛唤,不穩(wěn)定抠佩。
原因分析:這是型腔壓力波動(dòng)引起的。觀察型腔壓力曲線的波動(dòng)情況怜腊。如果每一模次的型腔壓力分布是變化的肺然,檢察是否隨時(shí)間有變化趨勢。如果有變化趨勢腿准,說明溫度變化或材料批次變化际起;反之,如果是一模一模不同吐葱,說明補(bǔ)縮過程有變化導(dǎo)致澆口凍結(jié)變化街望,有些澆口凍結(jié)了,有些澆口沒凍結(jié);還可能由于止逆環(huán)泄漏等導(dǎo)致壓力變化灾前。
解決思路:做澆口凍結(jié)試驗(yàn)和動(dòng)態(tài)止逆環(huán)泄漏試驗(yàn)防症,確定原因,有針對性解決問題哎甲。
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